Mon hélico perso en construction . 1ère version

 

Après quelques modifs

Le "moustique"à tourné, il à même décollé de 20 cm reste à résoudre quelques problèmes de vibrations moteur . La suite bientôt ...j'espère !

2ème version !

De nombreux problèmes étant survenus , surtout au niveau transmission (vibrations , courroie cassée, desserrages etc....) j'ai repensé la "bête" et en fait, j'ai presque tout changé !

Normalement, c'est la version définitive , enfin , j'espère !

Chassis tout "Au4g" de 15/10ème .....................Transmission Raptor , renvoi A/C delrin . Balancier de Collectif style Raptor

Côté gauche et vue sur la prise de démarrage, le plateau cyclique

Le renvoi d'anti-couple et le gros radiateur du moteur ( OS 46FX) L'adaptateur d'échappement

La tête rotor , l'anti-couple (pales d'A/C perso en PVC armé ) Pales principales perso (3 bois contrecollés )

Une autre vue de l' A/C, La bulle est celle de l' HELIMAX de Graupner , La déco est perso .

Sympa la bestiole non ? Bientôt les essais , il à tourné déjà plus de 2 heures sur son plateau tournant .

(réglage du tracking , vérification de la pignonnerie, pré-réglage de l'A/C et du gyro, élimination de petits problèmes ,réglage moteur

etc.....)

UN GRAND MERCI AUX REVENDEURS POUR LEUR ESPRIT COMMERCIAL ET LEUR SYMPATIE

UPDATE RC

PYRENNEES MODELES

HPC ENGRENAGES

RJ INTERNATIONAL

FX MODEL

 

LES MODIFICATIONS

1) Pour augmenter l'efficacité de l'anticouple,la poutre a été allongée de 8 cm

2) Lors des essais, un jeu important est apparu au niveau de la commande d'anticouple ,voici les photos.

La fourchette est en "avcodur" et est équipé de 6 petits roulements de 2x6x2

Le guide est en téflon et reçoit le palonier de commande des pales.

Les bielettes sont à tirage droit et tournent sur roulements de 2x6x2

Résultat: Pas de jeu dans la commande et une grande souplesse sur tout le débattement .

Nouvelle tête rotor

L'ancienne tête rotor étant peu précise et difficile à régler , j'ai encore "tapé dans le métal"!

Une dizaine de jours de travail et voila le résultat .

Les pièces en cours de réalisation

Voila c'est fini ! Il a volé et même bien volé ! Le vol est doux et très sain ,le montage d'un GY 501 associé au servo 9205 fait merveille !

Le boîtier de commande du GY 501 , le capteur et le servo Futaba 9205 .

* Si vous avez des questions au sujet de la réalisation , contactez moi . (Adresse en page d'accueil )